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每年1.5万吨废乳液变燃料 循环利用废弃物不出厂门燕化“污水”也能用来烧锅炉

2012-12-17 00:00   来源:北京日报

  昨天下午14时,一辆被军绿色棉布捂得严严实实的罐车,缓缓驶进了燕山石化热力厂。车刚在半人来高的卸浆池前停定,值班的马师傅就忙活起来。从车罐尾部揪出一根黑管子,掀开身前池子上的方形盖板,老马熟练地把管子塞了进去。不一会,黑乎乎的液体从管子里流了出来,散着热气。
  “这些可不是污水。”老马指着一百米开外的一处巨型锅炉,炉内800摄氏度的高温,靠得就是这些神秘的液体。在燕山石化热力厂,每天隔上一个半小时,便有一车70吨这样的燃料运抵厂区。
  这些看上去像浆糊的液体,是燕山石化研制出的新型燃料——污水煤浆。
  距离热力厂2公里,记者在厂区东侧的水煤浆厂里找到了污水煤浆的出生地。宽敞的生产车间里,3米高、10来米长的圆柱形打磨机分外显眼。一条流水线上,经过洗选后的洗精煤、VAE废乳液、药剂通过不同渠道进入到球磨机里,一阵加工搅拌后,伴随着轰隆轰隆的响声,乌黑黏稠状的污水煤浆就生产出来了。
  指着一罐罐整装待发的污水煤浆,燕山石化生产管理部高级主管宋金栋说,在污水煤浆之前,给锅炉供燃料的是新鲜水和煤的混合物——水煤浆。按照比例,每生产一罐水煤浆,就要加入三分之一的新鲜水,“太浪费”。和使用新鲜水的普通水煤浆不同,污水煤浆用的是“污水”,有机厂排放的VAE废乳液就是这“污水”的主要成分。
  不过说起用VAE废乳液来烧锅炉的点子,污水煤浆项目负责人笑言,“这是个意外收获!”
  “咱们每小时的污水回用量,怎么只有400来吨?”2年前的夏天,燕山石化东区污水回用装备突然亮起了“红灯”。由于用作过滤杂质的膜丝频频堵塞,原本每小时稳定的600吨回用量出现直线下降。
  这套污水回用装置自2004年建成后,为节省工业新鲜水立下了汗马功劳。2011年,燕山石化的工业取新鲜水只有2074万吨,10年前的数字是6100万吨。在这里,生产过程中产生的各类工业污水,都进入车间里的数10根白色管道。透过超滤膜和反渗透膜过滤后,龙头里流出了一股股纯净水,再度投入到生产中。
  看着月度报告上不断被标红的数字,当时负责监测回用水设备的宋金栋急得嘴边直起泡。“一个个水源排查!”半年后,“真凶”被抓住了。在送去检验的被损膜丝成分中,检测员发现不少膜丝上的微孔都被一种胶质堵住了。顺藤摸瓜,工作组将目标锁定在了有机厂排放的VAE废乳液上。这样一来,只要不再向污水回收装备输送废乳液,污水回收量的问题就解决了。
  可是VAE废乳液的处置又成了新的难题。
  “污水和水只差了一个字,为什么不做污水煤浆呢?”抱着这样的念头,“烫手山芋”VAE废乳液,成了制作水煤浆的新原料。
  污水煤浆燃烧的火焰够不够稳定?对锅炉等设备的腐蚀如何?燃烧后烟气排放是否达标?心里揣着一项项硬指标,去年年初,技术攻关组开始了污水煤浆制作工艺和燃烧实验操作的一次次试验。5个月后,载着首批量产污水煤浆的罐车,驶进热力厂的第三车间大院。烟气排放标准检测合格后,当年污水煤浆的使用量就达到了8.3万吨。
  “现在每年1.5万吨的VAE废乳液,全部被使用到污水煤浆里。”热力厂第三热力车间设备主任李靖介绍说,就在今年前11个月,锅炉累计燃烧污水煤浆7.6万吨,这占到了水煤浆总量的40%。与此同时,解决了堵塞难题的污水回用水装置,今年前10个月的纯净水产出量也达到了历年最高。
 
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